欢迎访问杭州鑫凯水处理设备有限公司!客户对每件产品的放心和满意是我们一生的追求,用我们的努力,解决您的烦恼!
Banner
首页 > 新闻动态 > 内容

除铁锰过滤器反冲洗不彻底的原因有哪些?-杭州鑫凯水处理

除铁锰过滤器反冲洗不彻底的原因可从反冲洗参数设置、设备故障、滤料状态、操作维护等方面分析,具体如下:

一、反冲洗参数设置不合理

  1. 冲洗强度不足
    • 反冲洗水泵选型过小或老化,流量不足;

    • 管道阀门未完全开启,或管路堵塞(如阀门结垢、过滤器进出口压差过高),导致水流阻力大。

    • 表现:反冲洗流速低于设计值(锰砂滤料通常需 12~15 L/(m²・s)),滤层未充分膨胀(膨胀率<20%),杂质无法有效剥离。

    • 原因

  2. 冲洗时间过短
    • 杂质未完全排出即停止冲洗(如<5 分钟),尤其是铁锰氧化物黏附较牢时,短时间冲洗难以彻底清除。

  3. 冲洗方式单一
    • 仅使用单一水冲洗,未采用气水联合冲洗间歇式冲洗,对板结滤层的冲击力不足。

二、布水系统故障

  1. 布水器堵塞
    • 底部布水孔、水帽或穿孔管被铁锰氧化物、泥沙、碎滤料堵塞,导致水流分布不均,局部滤层冲洗不充分。

    • 示例:水帽缝隙被锰砂颗粒堵塞后,该区域滤层无法得到有效冲刷。

  2. 布水器损坏
    • 布水孔破损、穿孔管腐蚀穿孔或水帽松动脱落,导致反冲洗水 “短路”(如从破损处直接流出),未均匀流经整个滤层。

  3. 承托层异常
    • 承托层(卵石或石英砂层)因反冲洗强度过大被冲散,或因长期使用导致级配混乱,阻碍水流均匀上升。

三、滤料问题

  1. 滤料板结
    • 铁锰氧化物长期黏附滤料,形成胶结物使滤层密实;

    • 反冲洗不及时,滤层截留杂质过多且压实;

    • 滤料粒径过细或级配不合理(如细颗粒占比过高),孔隙易堵塞。

    • 成因

    • 影响:板结滤层渗透性差,反冲洗时水流难以穿透,杂质残留。

  2. 滤料老化或失效
    • 锰砂使用周期过长(超过 8 年),表面催化氧化能力下降,铁锰氧化物更易黏附且难以冲洗干净。

  3. 滤料层厚度不足或不均
    • 滤料装填厚度低于设计值(如<1.0 m),或装填时未平整压实,导致局部滤层过薄、截留杂质能力弱,反冲洗时易被水流穿透而冲刷不彻底。

四、操作与维护不当

  1. 反冲洗前未预排污
    • 过滤器底部积聚的泥渣未提前排出,直接启动反冲洗会导致杂质负荷过大,超出冲洗能力。

  2. 冲洗频率过低
    • 未根据进水水质调整冲洗频率(如原水铁锰浓度高时仍每日冲洗 1 次),滤层杂质积累过多,难以一次冲净。

  3. 缺乏滤料活化处理
    • 锰砂表面被铁锰氧化物覆盖后,未定期用高锰酸钾溶液活化,导致滤料吸附位点失效,杂质更易黏附。

五、水质与运行条件影响

  1. 原水含铁锰浓度过高
    • 当进水铁>10 mg/L、锰>2 mg/L 时,滤层截留的铁锰氧化物量大幅增加,若反冲洗强度或时间未相应调整,易导致冲洗不彻底。

  2. 水温过低
    • 低温环境下(如<10℃),水的黏度增大,反冲洗水流对杂质的携带能力下降,需更高冲洗强度或更长时间才能冲净。

  3. 水中有机物含量高
    • 有机物与铁锰离子形成络合物,黏附性更强,易在滤层中形成难冲洗的胶体物质。

六、设备设计缺陷

  1. 反冲洗排水口位置不合理
    • 排水口过高或流速不足,导致冲洗过程中上层滤料携带的杂质未及时排出,重新沉降回滤层。

  2. 无冲洗强度调节装置
    • 无法根据滤料状态(如板结程度)灵活调整冲洗强度,导致对不同工况适应性差。

总结与排查建议

  1. 优先检查反冲洗参数:通过流量计、压力表确认冲洗强度和时间是否达标,尝试提高强度或延长时间观察效果。

  2. 检修布水系统:拆开底部人孔检查布水器是否堵塞或损坏,清理杂质或更换部件。

  3. 评估滤料状态:取样观察滤料是否板结、破碎或粒径异常,必要时补充或更换滤料。

  4. 优化操作流程:增加预排污步骤,定期进行滤料活化,并根据水质变化调整冲洗频率。


通过系统性排查,可精准定位反冲洗不彻底的根源,针对性解决问题以恢复过滤器性能。