除铁锰过滤器反冲洗不彻底的原因有哪些?-杭州鑫凯水处理
一、反冲洗参数设置不合理
- 冲洗强度不足
反冲洗水泵选型过小或老化,流量不足;
管道阀门未完全开启,或管路堵塞(如阀门结垢、过滤器进出口压差过高),导致水流阻力大。
表现:反冲洗流速低于设计值(锰砂滤料通常需 12~15 L/(m²・s)),滤层未充分膨胀(膨胀率<20%),杂质无法有效剥离。
原因:
- 冲洗时间过短
杂质未完全排出即停止冲洗(如<5 分钟),尤其是铁锰氧化物黏附较牢时,短时间冲洗难以彻底清除。
- 冲洗方式单一
仅使用单一水冲洗,未采用气水联合冲洗或间歇式冲洗,对板结滤层的冲击力不足。
二、布水系统故障
- 布水器堵塞
底部布水孔、水帽或穿孔管被铁锰氧化物、泥沙、碎滤料堵塞,导致水流分布不均,局部滤层冲洗不充分。
示例:水帽缝隙被锰砂颗粒堵塞后,该区域滤层无法得到有效冲刷。
- 布水器损坏
布水孔破损、穿孔管腐蚀穿孔或水帽松动脱落,导致反冲洗水 “短路”(如从破损处直接流出),未均匀流经整个滤层。
- 承托层异常
承托层(卵石或石英砂层)因反冲洗强度过大被冲散,或因长期使用导致级配混乱,阻碍水流均匀上升。
三、滤料问题
- 滤料板结
铁锰氧化物长期黏附滤料,形成胶结物使滤层密实;
反冲洗不及时,滤层截留杂质过多且压实;
滤料粒径过细或级配不合理(如细颗粒占比过高),孔隙易堵塞。
成因:
影响:板结滤层渗透性差,反冲洗时水流难以穿透,杂质残留。
- 滤料老化或失效
锰砂使用周期过长(超过 8 年),表面催化氧化能力下降,铁锰氧化物更易黏附且难以冲洗干净。
- 滤料层厚度不足或不均
滤料装填厚度低于设计值(如<1.0 m),或装填时未平整压实,导致局部滤层过薄、截留杂质能力弱,反冲洗时易被水流穿透而冲刷不彻底。
四、操作与维护不当
- 反冲洗前未预排污
过滤器底部积聚的泥渣未提前排出,直接启动反冲洗会导致杂质负荷过大,超出冲洗能力。
- 冲洗频率过低
未根据进水水质调整冲洗频率(如原水铁锰浓度高时仍每日冲洗 1 次),滤层杂质积累过多,难以一次冲净。
- 缺乏滤料活化处理
锰砂表面被铁锰氧化物覆盖后,未定期用高锰酸钾溶液活化,导致滤料吸附位点失效,杂质更易黏附。
五、水质与运行条件影响
- 原水含铁锰浓度过高
当进水铁>10 mg/L、锰>2 mg/L 时,滤层截留的铁锰氧化物量大幅增加,若反冲洗强度或时间未相应调整,易导致冲洗不彻底。
- 水温过低
低温环境下(如<10℃),水的黏度增大,反冲洗水流对杂质的携带能力下降,需更高冲洗强度或更长时间才能冲净。
- 水中有机物含量高
有机物与铁锰离子形成络合物,黏附性更强,易在滤层中形成难冲洗的胶体物质。
六、设备设计缺陷
- 反冲洗排水口位置不合理
排水口过高或流速不足,导致冲洗过程中上层滤料携带的杂质未及时排出,重新沉降回滤层。
- 无冲洗强度调节装置
无法根据滤料状态(如板结程度)灵活调整冲洗强度,导致对不同工况适应性差。
总结与排查建议
优先检查反冲洗参数:通过流量计、压力表确认冲洗强度和时间是否达标,尝试提高强度或延长时间观察效果。
检修布水系统:拆开底部人孔检查布水器是否堵塞或损坏,清理杂质或更换部件。
评估滤料状态:取样观察滤料是否板结、破碎或粒径异常,必要时补充或更换滤料。
优化操作流程:增加预排污步骤,定期进行滤料活化,并根据水质变化调整冲洗频率。
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